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时间:2010-05-21 08:29来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

意,近一期FEEDBACK 提醒货架火情的危险,但由于有大量使用破损集装箱,
防火能力减小了。
餐饮拖车是舱门和刹车的安全因素之一。几年前,一个国际航空公司有这
种先例,并记录在案,公司让值机人员检查所有集装箱和常用设施进行航线维
护和修理,要配餐公司使用专用工具来检查推车的车锁等,这些日常项目对修
理来说是必要的。
真是一项很好的实践!
你报告了吗?
这不是一篇报道,而是关于你们在FEEDBACK 61 期中评论中,说为什么没接

很多报告的一个观察。你们曾经想到过工程管理的风格和道德起作用吗?我举
一个例子,据我所知我工作的公司没有运行制造工程管理系统,一旦发生事故,
质检人员要求做一个MEDA(维修差错管理),不必分部责罚而防止事故再次发
生,有时这些事情只有参与者知道,而不在其他工程师之间传播。
最近在内场维修中发生了两起严重事故,领导决定不发MEDA 报告,而采
取惩罚手段,两个熟练的高级检查员被降级。
我关心这给其他检查人员送去什么样的信息?特别是AWN 71 节第4 段说
没有惩罚行动,我想在将来大家会对事情保持沉默。
不幸的是,各个公司管理风格不同,“9·11”事件使商业压力转移到一个生
产单位上,而不在一个人身上,所有这些都会导致错误的产生。(下转第11 页)
世界民航安全信息
~ 26 ~
波音持续运行安全项目(COSP)事件2002 年09 月
B737
飞行控制组件故障
机型:737/800 日期:2002/9/1
起飞爬升穿过7000 英尺高度层(FL70)之后,副驾驶选择了自动驾驶B, 几秒之

自动驾驶B 脱开,自动驾驶A 也根本不能接通。“压差感觉”指示灯先亮后熄灭,
在随
后的飞行过程中任何一个自动驾驶通道都不能使用。在1 小时15 分钟的飞行过
程中观
察到A 液压系统的油量从86 下降到74。当选择放下起落架后,A 液压系统的油
量又升
回到92。在排故过程中发现驾驶杆“操纵困难”,并且更换了A 液压系统中的
飞行控制
组件,系列号为8748 。随后所有系统测试完好,指示正常。波音认为油量下降
属于正
常,是由于受热而引起的。
雷击后空中停车(IFSD)
机型:737/800 日期:2002/9/3
飞机在10000 英尺高度正准备进近时,机长报告一个巨大的火球击在了飞机左
侧。
当他们的眼睛从闪光中恢复过来后,机组人员才注意到左发电机掉线,上显示组
件上显
示“发动机故障”,并且发动机排气温度(EGT )显示红色。但是,两个EGT 指
示表都
平稳并且在正常指示范围内。然后,1 发转速开始下降,并且EGT 开始有些升
高,当
N1 转速指示大约达到45% 时,机长决定关掉1 发,机组执行了发动机故障/停
车检查单,
没有事故出现。
由于滑油温度指示而空中停车(IFSD)
机型:737/800 日期:2002/9/4
随着飞机上“嘭”的一声巨响后,发动机自动减速(驾驶员未要求减速)到慢车,
在慢车状态下,滑油温度升高到110 ℃(滑油量保持正常:17),该发动机在空
中被关
掉,飞机安全着陆。初步检查表明,发动机后油槽充满了金属颗粒,其他两个磁
屑探测
器上也有金属颗粒,风扇很难转动。
制造厂商通告
~ 27 ~
机身站位(BS )616 处隔框内弦肋裂纹
机型:737/505 日期:2002/9/5,
在按照营运人信息M-7200-02-00821 做检查时,BRT 发现在BS616 处左侧隔框内

弦肋有一裂纹。裂纹是从弦肋的最低处的紧固件扩展出来的。此飞机不在服务通

737-53-1182 第1 斑的适用范围内。
方向舵铰接接头组件的连接螺栓松动
机型:737/500 日期:2002/9/5
营运人报告在做C 检时发现大约在方向舵站位(RUD STA)17.25 处,主推力铰

与作动筒连接组件的4 个连接螺栓松动。营运人更换了受到影响的所有螺栓和螺
帽并且
没有发现螺栓、螺帽、接头或方向舵蒙皮有损伤。此事件在02 年12 日9 月发布。
BS1016 处隔框腹板圆顶部裂纹
机型:737/200 日期:2002/9/5
在对机身后承压隔框做定期检查时,发现在隔框腹板园顶部有12 条裂纹,营运

没有报告裂纹的长度,但提供了该区域的数字照片。
2 发熄火—空中停车
机型:737/300 日期:2002/9/6
飞机在进近时一台发动机空中停车。2 号发动机在10000 英尺高度处熄火,试图

新起动,但没有成功。在重新起动过程中,驾驶员注意到没有燃油流量指示。对
2 发的
燃油泵和MEC 做了更换,更换了燃油泵和MEC 之后,为了修正发动机加速问题,
对发动
机又做了进一步的排故。基于所提供的信息,推断的排故措施是更换右翼上的燃
油活门。
防火区内滑油泄漏
机型:737/700 日期:2002/9/9
飞机通常的滑油消耗率是每5 到6 小时约7 夸脱。司奈克玛的代表发现在6 点钟
支板处的一滑油供油管的B 螺帽只是用手拧紧,此螺帽被重新拧紧并且其他部件
也重新
进行了安装,发动机运转检查未发现漏油。
世界民航安全信息
~ 28 ~
飞行控制组件故障
机型:737/700 日期:2002/9/10
从KBFI 起飞大约1 小时后,飞机不能接通自动驾驶,飞机返回波音基地以排除

障。采取的措施是:更换飞行控制组件A(位置1),应服务工程师的要求对数字
式飞行
数据记录仪(DFDR)的数据进行了下载并且发送给波音以作分析。件号:
65-44891-7,
拆下系列号:8861,装上系列号:8933。
左水平安定面的前缘被由发动机排气而吹起的混凝土块击伤
机型:737/300 日期:2002/9/10
起飞滑跑时一些混凝碎土块被发动机排气吹起,并撞击在左水平安定面的前缘。
左侧水平安定面前缘。安定面下蒙皮和安定面站位267.70 处的翼肋上发现裂口、
 
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