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时间:2010-05-21 08:33来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

波音持续运行安全项目(COSP)事件2003 年2 月
B737
右侧机翼上表面接近门在机翼纵剖线WBL191 处漏燃油
机型:737/300 日期:2003 年2 月1 日
飞机在飞行中发现在机翼纵剖线WBL191 处的机翼上表面接近盖板有燃油渗
漏。
营运人报告说该接近盖板处的封严老化损坏,该盖板被更换。飞机重新投入运营。
由于驾驶舱P5-2 板故障而冒烟
机型:737/200 日期:2003 年2 月2 日
当机组选择了中央油箱供油时,烟开始从P5-2 面板冒出。机组将中央油箱选择

关放到关位,并改航备降。维修人员发现P5-2 板内的一个电路板烧坏。
起飞后发动机喘振
机型:737/400 日期:2003 年2 月2 日
飞机起飞后1 号发动机喘振,机组选择了返航。在地面排故中,维修人员更换了
1
号发动机的功率管理控制器PMC。然而,在接下来的地面试车中故障再次出现。
根据
最低放行设备清单MEL 的要求,将PMC 开关放在关位,飞机放飞。航空公司
正计划
作进一步的排故工作。
空中停车——发动机“嘭”的一声巨响后推力丧失
机型:737/248 日期:2003 年2 月2 日
在10 000 英尺高度,推力减小后,听到“嘭”的一声响后,紧跟着2 号发动机

力丧失,机组关闭了2 发。飞机返回基地。地面维修人员的初步调查表明发动机
内部损
伤,没有外来物损伤迹象。该发动机被更换下来,现正在分解中。
制造厂商通告
~ 19 ~
机身站位BS 601 处框架内弦板裂纹
机型:737/400 日期:2003 年2 月3 日
在对飞机右侧机身框架机身站位BS 601 处的目视检查中,在内弦板处发现一条

纹。裂纹长1.4 英寸,从弦板底部边缘开始,裂到第2 个紧固件正前方为止,该
紧固件
是连接内弦板与框架腹板的。此裂纹与服务通告SB 737-53-1182 中所说的在机
身站位
BS 616 和BS 639 处框架的裂纹相似。此问题直到2003 年2 月24 日才被确定为
可报告
项目。
由于客舱中从右空气混合室脱落的热引气管道冒烟而返航
机型:737/200 日期:2003 年2 月3 日
在起飞过程中,客舱内机组人员和乘客都听到了“嘭”的一声响,同时在客舱前
中部感觉到有热空气。客舱中明显有烟,但没有烧焦味。当客舱机组人员打开驾
驶舱门
时,飞行机组发现有烟雾进入驾驶舱。起飞后机组立即宣布紧急状态,飞机返航
并着陆。
所有灭火瓶都打开了,并执行全员撤离。事件发生时,两台发动机引气和两个空
调组件
都开着。出事时没有管道过热显示和空调组件关断显示。调查说明,通到右空气
混合室
的引气管道已在铆接处断掉。
右4 号桁条与右5 号桁条之间BS 747 处机身蒙皮出现化学腐蚀裂纹
机型:737/3H4 日期:2003 年2 月3 日
在进行飞机外表检查过程中,维修人员发现在右4 号桁条与右5 号桁条之间机身

位BS 747 处的机身蒙皮有一条5 英寸长的裂纹。裂纹沿着化学腐蚀的轨迹发展,
那里
双倍厚度的加强结构(蒙皮组件)减薄了,裂纹紧靠近根据服务通告SB
737-53A1177
改装的右4 号桁条重叠接缝处。此位置目前没有包含在该服务通告SB
737-53A1210 中
所要求检查的范围内。此问题2003 年2 月4 日被确定为可报告项目。
737-800 飞机4 号窗失效自保护构件乙烯树脂层裂纹
机型:737/800 日期:2003 年2 月4 日
此问题2003 年2 月26 日被确定为可报告项目。基于对返厂修理的4 号风挡玻

的工程检查,在乙烯树脂夹层中探测到很多裂纹。乙烯树脂夹层是对压力的失效
自保护
构件。此风挡玻璃已使用了大约2 年半。装在飞机上时这些裂纹是看不见的。以
往,发
现乙烯树脂夹层有裂纹就要立即停场更换风挡玻璃。此项目正在进行工程调查。
世界民航安全信息
~ 20 ~
上货舱门蒙皮裂纹
机型:737/200C 日期:2003 年2 月4 日
此电传报告说在货舱门窗区域重叠接合处下部的蒙皮上发现3 条裂纹,在站位
427
和433.5 之间。营运人报告说,蒙皮裂纹的原因是一个断裂的液压作动器对蒙皮
紧固件
造成过大的负载。这不是第一次发生这样的裂纹情况,但这样的裂纹情况没有包
含在服
务通告中。此问题2003 年2 月4 日被确定为可报告项目。
737-800 飞机5 号窗失效自保护构件乙烯树脂层裂纹
机型:737/800 日期:2003 年2 月4 日
此问题2003 年2 月26 日被确定为可报告项目。基于对返厂修理的5 号风挡玻

的工程检查,在乙烯树脂夹层中探测到很多裂纹。乙烯树脂夹层是对压力的失效
自保护
构件。此风挡玻璃已使用了大约2 年半。装在飞机上时这些裂纹是看不见的。以
往,发
现乙烯树脂夹层有裂纹就要立即停场更换风挡玻璃。此项目正在进行工程调查。
由于发动机滑油压力波动导致空中停车
机型:737/700 日期:2003 年2 月4 日
由于2 号发动机滑有压力和滑油量指示波动而关掉2 发后,飞机备降。安全落地
后,维修人员确认2 发漏滑油位置在起动机处。
除冰工作后在飞机爬升过程中在驾驶舱和后客舱感觉机身振动
机型:737/700 日期:2003 年2 月5 日
2003 年2 月5 日,据报该飞机在高速爬升过程中开始出现持续的感觉明显的高

振动,并伴有“嗞嗞”的噪音声。从DTW 起飞后,飞机在高速爬升过程中(高
度在16
000~22 000 英尺、速度290~310 海里/小时),在驾驶舱(方向舵脚蹬、操纵杆
和地板上)
和后客舱感觉到振动。在巡航中,速度高时,在客舱中部也感觉得到。空速降
到270
海里/小时时,或当油门收回到慢车时,振动停止。飞机继续飞行到BNA。没有
发动机
振动指示报告。飞机营运人执行了服务信函737-SL-02-002-D 的附件IV(驾驶舱
振动事
件记录)。营运人将针对怀疑的LCO 事件进行检查。飞行数据记录器数据送到波
 
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