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时间:2010-05-21 08:29来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

发动
机高压压气机第1,4,8 级叶片损伤。说明是吸进了硬物(外来物损伤)。检查
飞行数
据记录器DFDR 数据,没有发动机超限信息或吸入外来物时的数据信息。航空公
司用备
发换下了这台发动机。
机翼站位WBL114.0 处翼肋上弦板在后梁附近裂纹
机型:737/300 日期:2003 年1 月20 日
在这架飞机上,左机翼站位WBL114.0 处翼肋上弦板在后抗剪切加强桁条开口区

发现裂纹。裂纹与结构项目临时咨询通告(SIIA) 737-215 中描述的情况相同。
这是第
11 次报告在机翼站位WBL114.0 处翼肋上弦板发现裂纹。先前,这种情况已经
确定为
不安全相关项目,因为有这种损伤时周围结构只能承受有限的负载。
方向舵作动筒装配组件的紧固螺栓松动
机型:737/500 日期:2003 年1 月20 日
营运人报告说,在检查飞机时,发现大约在方向舵站位Rdder Sta17.25 处的方

舵主作动器安装组件的3 个紧固螺栓松动。这些螺栓都在飞机右侧的法兰边连接
处。
此持续运行安全COSP 项目类似于COSP 2002-1078,2002-1090,2002-1222 和
2002-1475
的COSP 项目。
垂直安定面后梁垫片移动
机型:737/800 日期:2003 年1 月21 日
营运人报告说,2001 年11 月在根据服务信函737-SL-55-019-A 检查飞机时,发
现垂直安定面后梁主要装配件连接处前部垫片移动。这些移动错位的垫片被修
整、导
入处理和封严处理。根据服务信函737-SL-55-019-A 重新检查时,发现在同样的
位置
世界民航安全信息
~ 24 ~
垫片进一步移动。
在后厨房的前框架下端发现一条0.8 英寸长的裂纹
机型:737/700 日期:2003 年1 月21 日
在进行“3C”检维修检查过程中,在后厨房门过道的前框架发现一条0.8 英寸长
的裂纹。裂纹在大约WL225、下部锁装置的正上方一、二英寸处。
BS 639 处框架内部弦板、腹板和外部弦板在右16 号桁条处裂纹
机型:737/300 日期:2003 年1 月22 日
在执行飞机一般检查时,发现右16 号桁条(S-16R)附近的机身站位BS 639 处

架损坏。内部弦板、腹板和外部弦板(部分)严重开裂。注意,这次发现的情况
不在
服务通告SB 737-53-1061 的适用范围内,直到2003 年1 月28 日才确定为可报
告项目。
机翼站位WBL 114.0 处翼肋上弦板在后梁附近裂纹
机型:737/300 日期:2003 年1 月23 日
在这架飞机上,右机翼站位WBL 114.0 处翼肋上弦板在后抗剪切加强桁条开口区
域发现裂纹。裂纹与结构项目临时咨询通告(SIIA) 737-215 中描述的情况相
同。这是
第12 次报告在机翼站位WBL 114.0 处翼肋上弦板发现裂纹。此前,这种情况已
经确定
为不安全相关项目,因为有这种损伤时周围结构只能承受有限的负载。
机翼站位WBL114.0 处翼肋上弦板在后梁附近裂纹
机型:737/300 日期:2003 年1 月23 日
在这架飞机上,左机翼站位WBL114.0 处翼肋上弦板在后抗剪切加强桁条开口区

发现裂纹。裂纹与结构项目临时咨询通告(SIIA) 737-215 中描述的情况相同。
这是第
13 次报告在机翼站位WBL114.0 处翼肋上弦板发现裂纹。此前,这种情况已经
确定为
不安全相关项目,因为有这种损伤时周围结构只能承受有限的负载。
由于滑油压力下降发动机空中停车
机型:737/800 日期:2003 年1 月23 日
在C 检后的调机/试飞中,这架飞机由于1 号发动机滑油压力下降而将1 发空中

车。从阿姆斯特丹机场起飞后40 分钟,记录飞行参数时, 机组注意到1 发滑油
量指
制造厂商通告
~ 25 ~
示到了0,据报1 发所有其他参数正常。机组选择继续飞行。随后紧接着发现滑
油压力
开始下降,伴随着滑油温度上升。当滑油压力下降到黄区时,机组关掉1 号发动
机,
并执行改航备降。飞机安全落地。地面初步检查发现滑油箱空了,但是没有发现
滑油
外漏的迹象。发动机所有区域都是干净的。滑油箱重新加充滑油,发动机试车,
所有
参数包括滑油量都正常。该发动机被宣布可投入使用。飞机调机到PMI。在飞往
PMI
的大约45 分钟航程中,据报所有发动机参数都正常。在PMI 进行的进一步检查
没有发
现任何其他问题。
扰流板比例变换器上安装不正确的紧固件导致故障
机型:737/800 日期:2003 年1 月24 日
营运人报告说,由于过热引起故障,飞机自动减速板作动器需要更换。重新校

减速板系统时,发现扰流板比例变换器机构有问题,在那里有一个紧固件被确认
安装
不正确,另一个紧固件丢失。在轮舱里发现一个螺栓,并在减速板钢索输入扇形
鼓轮
附近的扰流板比例变换器机构内发现一个衬套。掉到机构里的该衬套限制了减速
板钢
索输入扇形鼓轮的运动,这可能是导致自动减速板作动器故障的原因。营运人更
换了
扰流板比例变换器,并注意到,新的扰流板比例变换器在拆下的旧件上安装不正
确的
紧固件的地方安装有一个锁定螺栓。根据图解零件目录IPC,锁定螺栓是正确的
紧固件。
营运人还检查了其他两架飞机,没有发现这种不正常情况。他们还计划检查其机
队的
其余飞机有无类似问题。
辅助动力装置APU 涡轮故障(GTCP85-129H 型APU)
机型:737/500 日期:2003 年1 月25 日
此飞机辅助动力装置APU 在地面运转工作时,涡轮轮盘迸裂。此故障被径向包容,
APU 上部护罩没有发现受撞击的迹象。但是,由于涡轮崩裂时产生强大扭转力,
齿轮箱
壳体发现断裂并从动力组件部件上脱落下来。营运人将进行检查工作以查证飞机
结构
是否受损。该APU,型号GTCP85-129H,序号:S/N P-100206,工作时间是:自开
始时
间为13 184 小时,自修理时间为1 688 小时。
飞机在进近和着陆过程中撞树
 
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