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动器
和2 号INU。按照与上述更换和检查工作相应的飞机维护手册AMM 的内容完成了
测试,
没有发现问题。
起飞后收不起起落架
机型:747/412B 日期:2002 年12 月25 日
因为起落架操纵手柄组件内的电磁线圈保持不通电状态,起落架手柄在收上位起
落架的收放运动被阻塞,机组收不起起落架。事件发生在刚刚起飞后不久。飞行
员按
照快速参考手册给出的程序处理,并注意到没有有关“起落架倾斜”或“机身起
落架
操纵”系统的EICAS 故障信息,人工超控起落架操纵手柄电磁线圈,收回了起落
架。
维修人员接下来更换了2 个RBG 操纵作动筒、起落架操纵手柄组件和接近电门电
子组
件(PSEU)。
中断起飞——厕所烟雾探测器有信号
机型:747/451 日期:2002 年12 月26 日
起飞过程中,机组收到一个厕所烟雾信号。因为烟雾信号,机组中断了起飞并滑
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回登机口,没有发生其他事故。更换了5R1 厕所烟雾探测器,操作检查正常。
在外地面电源插座附近有燃烧迹象
机型:747/400 日期:2002 年12 月26 日
飞行员报告,关车后,当要离开驾驶舱时,发现有烟和烧焦味。排故过程中,在
电子设备舱内也发现有糊味。外部地面电源接不通。糊味减弱,检查P414 板和
P714
板或地面转换继电器组件(TRU),没有发现问题。进一步的调查延期到主维修
基地进
行,在主基地发现了燃烧的迹象,燃烧痕迹在站位400 正前方的右侧一块地板的
角上
和电子设备舱临近P715 板的地方。拆下面板发现2 根外部地面电源插座的地线
断了,
有高温和熔断电线的迹象。绝缘层周围也有热损伤。
120 海里/小时速度时发动机故障导致起飞中断
机型:747/433 日期:2002 年12 月31 日
这架飞机在速度120 海里/小时时,由于1 号发动机故障,机组执行了中断起飞。
报告说前整流罩和风扇叶片严重损坏,但是还没有判定原因。维修人员更换了该
发动
机,拆下的该发动机正运走去做进一步的检查和工程评估。
B757
电子设备舱内冒烟起火
机型:757/200 日期:2002 年12 月2 日
在排除飞机视频系统的一个故障时,电子设备舱内冒烟起火。当时只有维修工作
人员在飞机上。事故与一个视频系统的电路跳开关有关,该跳开关熔断并在P37
面板
造成小的起火。该视频系统是根据一个交付后追加的型号合格证(STC)安装在
飞机
上的。
制造厂商通告
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发动机压气机失速并且推力(EPR)波动
机型:757/200 日期:2002 年12 月2 日
在刚开始下降时,该飞机2 号发动机压气机失速并且推力(EPR)波动。发动机
自己恢复正常,机组继续飞往目的地。维修发现2.5 级放气活门作动器失效,并
更换
了该活门作动器。
飞行试验过程中发动机(非指令性)掉转速
机型:757/300 日期:2002 年12 月4 日
在从高度FL390 到FL300 的下降过程中,左发动机在进行空中停车和再点火试验
前拉回到慢车工作了3 分钟。在FL350 高度,右发动机拉回慢车,右“Engine
Valve(发
动机活门)”警告灯立即亮了,发动机自己停了下来。观察到燃油流量是0。机组
将
左发推到适中功率,执行“发动机失效和停车”检查单程序。机组宣布紧急状态,
并
受到高度和航线低警告。机组决定进行重新点火。使用“发动机空中起动”检查
单程
序并在略低于FL240 高度时再点火成功。机组用ATC(应答机)通报了再起动成
功。
飞机执行了正常的惯导进近和着陆。
发动机吊舱后扭力隔框(与下翼梁装置交接处)出现裂纹
机型:757/200 日期:2002 年12 月5 日
隔框上的裂纹在2 个紧固件孔与下翼梁装置的公共部分,下翼梁装置与发动机
吊舱斜撑杆相接。2 个裂的紧固件孔在下翼梁装置中线附近。裂纹方向与受力方
向相
垂直。2 个裂的紧固件孔原来的尺寸是直径3/8 英寸,现在是其中一个扩大到了
1/2
英寸,2 个裂纹的尖部在孔的一侧延伸出0.20 英寸,在孔的另一侧延伸出0.16
英寸。
另一个孔要从直径3/8 英寸扩孔到7/16 英寸才能消除裂纹。这是第一次有报告
说在
此连接处出现裂纹。我们接到过几次有关下翼梁装置连接紧固件松动的报告。根
据结
构改进项目(SIP)服务通告SB 757-54-0035R2,扭力隔框和连接扭力隔框与下翼
梁装
置的紧固件将被更换;然而这要到37 500 飞行循环才开始执行。这问题应该与
服务
通告SB 757-54A0039R1 所述的中隔框垫片移动问题联系起来考虑。飞机停场等
待更
换扭力隔框或完成结构改进项目(SIP)服务通告SB 757-54-0035R1。营运人正在
计划
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执行结构改进项目SIP。在12 月5 日接到ref/c/信息后就明确了要针对该位置的
裂
纹提交持续运营安全项目COSP;但是第一次裂纹发现被12 月12 日的ref/a/完全
确
定之前,接到了几次电传更改。在我们写出持续运营安全项目COSP 之前,接到
了
ref/b/,其中报告了12 月14 日(星期六)发现的第2 条裂纹。
757-300 飞机加油操作时燃油溢出
机型:757/300 日期:2002 年12 月6 日
加油操作过程中发生燃油溢出。据报溢出的燃油到达了右发动机。消防部门喷了
泡沫灭火剂和水。随后的检查没有发现任何损伤,因此飞机被放行,延误2.5 小
时。
现在我们还不知道此问题的发生是否是由于飞机部件、加油部件有问题或是加油
人员
的失误。我们正在等待当地波音代表的进一步消息。
发动机滑油勤务门丢失
机型:757/300 日期:2002 年12 月7 日
航班延误174 分钟。上一航班飞行1 个小时后发现滑油勤务面板门掉了。纠正
措施:根据维护手册MM 71-11-04-308-075-R00 拆下并更换了左侧滑油勤务面
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世界民航安全信息1(115)