• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 航空安全 >

时间:2010-05-21 08:33来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

速检
查,没发现异常。维修人员确信是指示系统的问题,更换了N1 转速传感器。发
动机试
大车,所有参数正常,飞机返回运营。
滑行道上偏转
机型:747/422 日期:2003 年3 月7 日
安全着陆后,在滑行道上滑行的过程中,飞机向滑行道中心线右侧偏转。前起落
架侧
滑明显,右侧机翼起落架偏出滑行道的右侧。飞机被向左纠偏转回来,前起落架
在滑行道
上继续明显侧滑,直到前起落架、左侧机翼起落架和左侧机身起落架偏出滑行道
的左侧。
没有报告旅客受伤。当时的天气状况是晴、有微风,跑道表面干燥。初步检查证
实前起落
架转弯钢索完好,操作明显正常。前起落架扭力连杆检查也满意。左侧机翼起落
架刹车扭
矩限制器有微小损伤,初步检查后没有其他明显损伤。飞机上的航空公司工作人
员指出,
飞机在偏离出滑行道正确路线之前,向右偏,然后有小量的刹车。
世界民航安全信息
26
飞机在进近过程中扰流板部分脱落
机型:747/400 日期:2003 年3 月8 日
飞机在进近之前部分扰流板脱落。以前已经有一个报告说一架747-200 飞机发生

似的扰流板脱落。这是第一次在747-400 飞机上出现。件号为P/N 65B02310-2
的蜂窝
组件确认在这架飞机上用在了件号为P/N 65B02310-1 的扰流板组件上。我们的
零部件
记录显示,该件应该装在747-100、-200 型飞机上。件号为P/N 65B02310-38 的
蜂窝组
件应该装在747-400 型飞机的扰流板组件上。仅有的差别好像是,-38 的蜂窝芯
子做了
磷酸阳极化强化处理。
由于4 号发动机振动而空中停车
机型:747/100 日期:2003 年3 月8 日
在爬升过程中,4 号发动机振动指示显示1.5 单位,在巡航过程中上升至2.0 单
位。
随后发动机振动水平在两通道都上升至2.5 单位,并且振动警告灯亮。其后不久,
振动
指示上升至4.0 单位,飞行员报告说感觉到振动。4 号发动机被关车,飞机返航
回离港
机场。地面维修人员报告说孔探检查里面是干净的,但是在尾喷管区域和磁性
金属屑
探测器上发现细小碎片。该发动机正在进行进一步的检查。
1 号发动机触地
机型:747/243B 日期:2003 年3 月10 日
飞机在着陆过程中1 号发动机触地。检查发现下列损伤:
——左右风扇包皮;
——左右反推;
——排放桅杆折断;
——传动齿轮箱;
——燃油管凹陷超标。
维修人员根据AMM 飞机维护手册执行发动机拖地/发动机受侵害/发动机和支架

伤状态检查,没有发现故障缺陷。营运人已经拆下并更换了1 号发动机、风扇包
皮和反
推套筒。另外,营运人已拆下飞行数据记录器FDR 和驾驶舱语音记录器CVR 去
研究分
析。
制造厂商通告
~ 27 ~
起飞过程中机尾触地
机型:747/300 日期:2003 年3 月11 日
飞机在起飞过程中尾部触地,发生轻度到中度的结构摩擦损伤。机组报告说,在

飞仰头过程中飞机反应迟缓。有外加的推力,速度增加+/-20 海里/小时,飞机旋
转和爬
升正常。只是随后在正的爬升速率时起落架收起。空中交通管制ATC 警告机组
可能发
生了机尾擦地。飞机抛掉燃油安全返回。事故报告给了南非民航管理局,调查报
告随后
递到。
2 号发动机压气机失速和超温导致空中停车
机型:747/283B 日期:2003 年3 月12 日
该飞机起飞后大约45 分钟后时的巡航过程中,经历了2 号发动机失速和超温。1
号发动机排气温度EGT 也高。两台发动机都自己恢复正常,机组决定关掉自动
油门继
续飞往目的地。4 个小时后2 号发动机又指示超温,机组决定关掉该发动机。机
组继续
飞往目的地机场,三发安全落地。维修人员检查记录EGT 的记录器,并报告说,
2 号
发动机有4 次超温事件,最高温度1 100 ℃,1 号发动机有1 次超温,温度686
℃。孔
探检查2 号发动机发现其涡轮损坏。营运人正在更换2 号发动机。
上舱右侧登机门救生滑梯在释放试验中爆裂
机型:747/437 日期:2003 年3 月12 日
营运人报告说,他们执行了该飞机上舱右侧登机门救生滑梯P/N 7A1323-111 的

行释放试验。救生滑梯放出和充气正常。但是,大约3 分钟后,救生滑梯在上部
右端以
下大约2 英尺的接缝处爆裂开口,随后撕裂。
起飞仰头过程中机尾触地事件
机型:747/400 日期:2003 年3 月12 日
飞机在起飞抬头过程中发生严重的机尾触地事件。飞机立即返回出港机场,安全

地,但是飞机超重着陆。机场关闭大约2 小时,以检查跑道和清除脱落的碎片。
跑道表
面有轻度损伤,但没有地面人员和机上人员的受伤报告。飞机受的损伤包括,机
身48
段大面积损伤,蒙皮、框架、站位STA 2658 处的隔框和APU 勤务门。几个排
放桅杆变
世界民航安全信息
28
形,机身蒙皮损伤开始于厕所勤务门区域的正前方。外流活门挡板门损坏,左右
升降舵
下表面蒙皮板刺穿损伤。中5L 铰链区域也出现损伤。民航适航当局和交通事故
调查委
员会正在对此事件进行调查。
救生滑梯(救生船)释放试验不成功
机型:747/4H6 日期:2003 年3 月12 日
飞机在进行一次较大的定检维修之前,按照波音公司维修计划文件MPD 的要求

行救生滑梯(救生船)抽样释放试验。左1 号(1L)、右2 号(2R)、左3 号
(3L)和
上舱门救生滑梯执行了抽样释放试验。左1 号(1L)、右2 号(2R)门救生滑
梯释放
试验不成功。左1 号(1L)门救生滑梯释完全充气后撕裂,右2 号(2R)门救
生滑梯
释没完全充气就撕裂了。但是,大约3 分钟后,救生滑梯在上部右端以下大约2 英
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:世界民航安全信息2(21)