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时间:2010-06-02 15:43来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

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┃  %N,   ┃  75.6(75.6)  ┃  77.7(75,6)  ┃
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┃  ECT     ┃  666(683)      ┃  676(677)      ┃
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┃  %N2    ┃  92.4(92.3)  ┃  92.5(92.1)  ┃
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┃  ’,、  ┃  2.00(2.05)  ┃  1.90(1.97)  ┃
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注:括号内数据为调整后试车数据
    从以上试车数据看出,两发的低慢车数据在正常范围内,而高慢车时左、右发的
N,转速均高于目标值上限;部分功率PMC断开时,左发的N2转速在目标值范围内,右
发的N2转速高于目标值上限;部分功率PMC接通时,左发的Nl的转速在目标值范围
内,右发的N。转速高于目标值上限。这说明左发除了高慢车N2转速较高外,其余是正
常的,而右发的燃油调节系统可能有问题。于是,进行了下列调整(调整后试车数据在
括号内)。
    1.左发的高慢车调整钉逆时针反调4/5圈,右发的高慢车调整钉逆时针反调l圈。
    2.在PMC断开的情况下,ME(:根据油门位置PLA,风扇进口的气流温度12和压
力Psl2来调定N2转速;在PMC接通情况下,PMC根据油门位置、风扇进口的气流温
度和压力来计划出希望的N1转速,并通过MEC来获得确定的N1转速。因此,从上面
的第一次试车数据看出:
    (1)在PMC断开时,右发的N2转速高于目标值上限,表明右发ME(:调节有偏差。
    (2)在PMC接通时,右发的N.转速高于目标值上限,可能有两种情况:
    ——右发PM(:系统有问题;
    ——右发PMC正常,但由于右发MEC的调节偏差而引起在PMC工作时,NI
    转速调节有误差。所以,先进行MEC的排故。
    由于部分功率配平时N2转速较高,于是对MEC的部分功率配平调整钉逆时针反调
l圈。
    在完成对MEC的上述调整后,进行第二次地面试车(见括号内数据)。试车结果表
明。试车数据是合乎要求的,同时可以看出,PMC系统的工作是正常的,因为在PM(:
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接通后,Nl转速在目标范围内。另外,在PMC接通情况下,在左、右发N1转速相等
时,两发的N2转速差仅为0.2%(小于N2转速差等于1%的规定值),说明两发的VSV/
vBV系统工作是正常的。
    在完成了上述对左、右发的高慢车调整和右发的部分功率配平调整后,飞机第二天
执行了航班任务。但在当天的第四个航班4(;802的飞行中,机组报告在高度9 600 m,
左、右发N、转速均为83.2%时,油门杆左前右后相差两个球。
    我们不得不考虑,在头天的地面试车中,已经对有偏差的右发MEC部分功率配平
进行了调整,为什么仍出现左前右后的油门杆错位现象?通过头一天的试车结果,已经
判断出右发的PMC系统和VSV/VBV系统的工作是正常的。而且,。MEC的部分功率配平
已经进行了调整,现在的问题是要弄清楚是否有另外的原因引起MEC上调N,转速。
    前面讲过,油门杆错位主要是由于两发的转速调定有差异。MEC根据油门杆角度
PIA,风扇进口气流温度T2和静压Psl2来确定N2转速的调定。当输入到1MEC的PIA、
他和R12信号其中一个有问题时,将影响MEC对N2转速的调定,从而影响Nl转速的
调定。下面让我们看看上述哪一个参数的输入有问题,会引起MEC上调N,转速。
    MEC根据油门杆角度确定基本的N,转速,所以,当油门杆角度PLA有问题时,将
使MEC在油门杆的整个工作范围内都不能正确地给出N2转速的调定,在其它航班的飞
行中也始终会出现调节偏差。
    P。12传感器感受风扇进口的气流静压R12,ME(:根据该静压来修正由PIA设定的
基本N2转速,即静压增大,基本N2转速减小;反之,基本的N2转速增大。Psl2传感
器的故障大多数是由于传感器到MEC的导管出现渗漏,这时,MEC就感受到一个增大
的“P、12”信号(正常情况下,R12传感器感受风扇进口处的静压,在发动机工作时,
由于有气流从R12传感器处流过,静压值总是小于导管周围的大气压力,若Psl2传感
器导管渗漏,则送到MEC的“P。12”值相当于导管周围的大气压力),使MEC在油门杆
位置不动的情况下,下调N2转速,相应的Nl转速也下降。另外,R12传感器还向PM(:
提供风扇进口的气流静压信号,R12传感器的故障还将影响PM(:的正常工作。
    12传感器感受风扇进口的气流温度他,同样,MEC也根据T2来修正由PIA设定
的基本N2转速,即T2增大,基本的N2转速相应增大;反之,基本的N2转速减小,以
保证在油门杆不动的情况下,随着大气温度的增高,N2转速和N】转速相应增大,或者
随着大气温度的下降,N2和N。转速相应减小,使得发动机的推力保持不变。当眨传
感器出现热漂移故障时将引起N2转速过高。所谓热漂移,是指亿传感器中的滤网堵塞
或p7/Pb导管堵塞/渗漏,这时,佗传感器向MEC提供增大的;}眨”信号,使ME(:向
上调节基本N2转速,使实际的N2转速和N】转速增大。
    从上述的分析看出。右发12传感器出现故障的可能性较大,因此,对右发的眨传
感器滤网进行了更换,在此后的飞行中,没有油门杆错位的报告。显然,该飞机的油门
杆错位是由于右发的T2传感器故障引起。
 
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