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时间:2010-06-02 15:43来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

内压力大jj l 000 Dsi
    ——当指令压力要求大于l 000 psi,而伺服活门压力开关感受的压力低于l 000 psi
超过3 s时问。
    作为航线可更换组件,以上三点可以视为自动刹车压力控制活门的失效。
    ——内外侧的防滞系统失效。
    ——自动刹车系统的电源失效或相应线路故障。
    以』二的分析,是基于系统的电气部件及线路故障,并未考虑机械及液压系统的故
障.冈此比较而高‘,这两方面的可能性很小,
4.排故经历    .
    B一2937飞机的自动刹车系统故障自1995年9月4日第一次出现,本着由系统中可
疑性最大的失效部件人手,一步步地排除引起故障的可能性,我们的排故程序如下:
    (1)依次更换或与其它飞机对调防滞刹车控制组件、自动刹车控制板、自动刹车控
制活门。此三个部件为系统的三个最主要的部分。因为位于组件中的自动刹车系统控制
电路是系统的控制中心,它所输f};的控制信号的失效会导致祭个系统的I:作不II:常,川
时…以I?n,J分析III以霸…,fi动刺,Ii控:州板乖¨I’l功刹乍控制{。‘f JfI勺火效部会造成此种疵
候的故障出现。此二i种部件更换后在地面进行通电测试,系统的工作正常。但这之后故
障依然存在,间断地出现,故障表现乜如上所述,没有变化。
    (2)地面测量、更换或与其它飞机对调’750 psi液压电门。
    根据我们所获信息(由波音每月所颁发的IN—FLIGHT ACTIVITII!S而来),在世界
卜毡行的B737机群中,曾有此故障报道,个别飞机在着陆瞬间因750 psi的瞬间粘合而
造成同样现象的故障发生。从理论分析可知,在飞机落地瞬问,由于震动导致此电门的
接通,相当于飞行员人工刹车超控自动刹车系统,这是完全有可能的。所以我们在地面
测量此开关._[作正常后,先是与其它飞机对调后又更换了此电门并跟随航班观察,但故
障仍未得以解除。
    (3)测量、调节减速板预位电门和油门杆及相关电路。
    由于飞机落地期间,伴随着相当大的振动及摆动。所以此时各种给系统提高离散信
号的开关的工作状态十分重要。减速板及右油门杆开关的工作不正常都会导致自动刹车
系统的断开。它相当于飞行员放回减速板手柄和向前推油门杆,告诉自动刹车系统他需
要连续起飞,则系统自动断开。在地面测量过程中,我们尽量对开关模拟抖动的状况,
I
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第一章  飞机及系统  ·85
但未发现异常。同时又对电门进行r调爷并测量_r相关的线路。
    (4)更换并串件自动刹尊i控制活门?
    故障未能排除。
    (5)经以上的·系列的排故上:作之后,我们义更换及串件r夺地传感继电器R278,
测鞋r系统的线路。按维护手册对系统进行r全面的测试,M时对防滞系统c_[;!.进ij r测
试,仍未发现异常。另外,基于液压系统在飞机触地瞬间町能出现故障的假没下,我们
串件_厂换向活门、处于自动刹车控制活门液压回油管路上的单向活门,但都未能纠iE故
障。
    在排故过程,我们·直与波音公·司保持蔚紧密的联系。由于我们已进行厂人鞋的维
护l:作,尢沦根据波爵的维护r册还足我仃J的维护经验,都未能排除此故障,后经我们
要求,波音派r炳名客户服务I:群师康临现场进行排故,他们所做的,I:作堆夺I.址雨复
性枪食,但卜要着重:f系统线路J:的检台,包括从自动刹车控制板到防滞组件的线路、
自动刹午控制活门到防滞组件的线路、油『’J杆开火、减速板预位电门、‘750∞i液jK电
门及相关的线路、系统线路中的接地点等。。=!;『;外也按维护于.册I:的程序对系统进行J,伞
面的测试,I土!.未能发现异常。
    坫】:以}:的誊什,波爵最后决定,采取仪表监控的方式,以彻底排除故障,仪表舱
“j为仡乜机I:安装符hL,_l{=_;}}{,舱控系统线路l:的输入及输…俯哆,jf:通过iL,小器的{J
印}JL将信0的波形卡J印下米。.这ii婴川j:波f’,f.公州龟】ljJ…j J‘试乜的匕i J={!I埘试过稚t{l’波
音公吲对航空公r司支援小剑不得已的时候不会采取此利t力‘式,冈它的费Jfj岛,需々fJ没
汁记录系统的线路,所需的设备数量也多。波音公司刈+B一2937飞机的自动刹车系统放
障采取此种方式,也可见他们的重视。,
    1996年春节前。波音的6名L:程师携带相应的设备到达海¨,经一天H寸问的没备
装机,地面测试亢令lr常。记录系统所能躲控的信号包括自动刹车控制板到防滞组件之
|1I】的线路价哆、rI!力刹/Ii拎制活J、J州防滞纰什之flfJ的线路价¨、以及j e它}::H|,J f≈f改价
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机J-’的i人内敞障术曾…脱,似f,敞意跟我『f J外玩笑。第l,q人,敞障最终…脱r,亿琶
机所试E的几个起落中,每次着陆,自动刹,li自动解除的故障都出现了,记录器也终f
发挥r作用,如实地记录下来令人期待已久的数据,这片遮在机务人员眼前已久的迷雾
即将散去。
    经过对记录数据的分析,我们发现提供右侧油门杆位嚣信号的一组开关红匕机落地
期问瞬间失效,导致r自动刹车系统的解除。此开关埔弹簧片式结构,由}flI门杆传动的
钢索作动。当飞机的油门杆收心时,开关的弹簧片处于压紧状态。从仪表记录的数据发
现,此开关在飞机着落时有瞬间释放的状态。这就相当于右侧的油rj朴向丽推,给自动
 
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