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时间:2020-03-31 13:08来源:航空维修与工程 作者:中国航空
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2019 年发动机机械类 SDR 千时率按型号分布。

2019 年国内民航发动机空停情况

    2019 年按照CCAR-121 部运行的发动机共发生空停事件 11 起,其中非机 械类原因造成 1 起空停,为 TRENT700发动机遭遇鸟击。

    设计制造原因造成 8 起空停,分别为 PW1100G 发动机 3 起,2 起为低 压涡轮 (LPT )3 级叶片断裂导致,1 起为主齿轮箱滑油泵驱动齿轮断裂导致;TRENT700 发动机 2 起,均为发动机排气温度 (EGT) 指示  系统设计缺陷导致;V2500 发动机 1 起,为厂家装反高压压气机 (HPC) 3 级孔探堵头造成 HPC 3 级叶片断裂导致;LEAP-1B 发动机 1 起, 为径向传动轴 (RDS) 轴承失效导致;CFM56-7B 发动机 1 起,为启动机金属屑污染发动机滑油系统导致。 

    机械原因造成 2 起空停,分别为V2500 发动机 1 起,为引气和性能下降等一系列问题导致;CFM56-5B 发动机 1 起,为液压机械组件HMU故障导致。

2019 年按 CCAR-121 部运行的各型号发动机空停数量和原因分布。

PW1100G 发动机典型故障

    1. LPT 3 级叶片断裂

    PW1100G 发动机 LPT 3 级叶片采用钛铝合金,强度较差,在离心载荷下 抗撞击能力不足,受到撞击时会断裂。截至目前,全球机队已发生几十起叶片 断裂事件,并导致多起空停。

    厂家调查发现,大部分 LPT 3 级叶片断裂与涡轮中介机匣 (TIC) 活塞封严 磨损掉块撞击叶片有关。厂家已发布 SI 299F-19B,要求对 TIC 封严执行在翼孔探检查,并结合发动机返厂执行 SB 72-0111 和 SB 72-0118,将强度较差的钛铝合金叶片改装为强度更高的镍基合金叶片,以及将 TIC 封严更换为带涂层的新构型封严;厂家还发布了SB 72-0003(空 客SB A320-72-1037),推广减推力起飞,以减少振动模态叠加导致 TIC 变形并与 活塞封严相磨问题。2019 年11 月29 日, FAA 发布 AD 2019-25-01,要求更换受影响的 LPT 3 级叶片。2019 年 12 月 16日,EASA 发 布 AD 2019-0304, 禁止在受影响飞机上同时安装两台没有完成 SB 72-0111 改装的发动机。2019 年 12 月 25 日,CAAC 发布 CAD 2019-A320-26,要求执行减推力改装和禁止同时安装两台没有完成SB 72-0111 改装的发动机。 

    2. 主齿轮箱失效

    PW1100G 发动机全球机队已发生17 起主齿轮箱失效事件,造成 15 起空 停、2 起中断起飞。厂家调查认为,根本原因是主齿轮箱内部整体驱动发电机 (IDG)/ 主滑油泵(MOP) 驱动齿轮在发动机特定转速下产生共振导致齿轮断裂。

    厂家于 2019 年 6 月发布 SB 73-0037 和 SB 72-0129, 要求在翼升级 EEC 软件版本至 FCS 5.0,以减少发动机在共振转速下的运行时间,并结合发 动机返厂完成齿轮更换;FAA 颁发相应 AD 2019-0393,要求受影响发动机进行 EEC 软件升级和齿轮更换。

    国内发生的 1 起主齿轮箱失效导致空停事件为 EEC 软件升级之后全球的 第一起空停,说明 EEC 软件的升级并不能避免滑油泵驱动齿轮失效,还是要通过更换齿轮最终解决。

    LEAP-1B 发动机典型故障

    LEAP -1B 发动机的典型故障主要是其径向传动轴(RDS)轴承失效。

    LEAP -1B 发动机全球机队由于RDS 轴承保持架早期失效已导致多起空停和非计划换发事件,厂家调查发 现 RDS 轴承磨损 / 失效的原因为轴承保持架和轴承内滚道之间的滑油供油不足,由于缺少油膜润滑,保持架和内滚道之间发生磨损。在磨损前期会产生 AISI4340 银镀层金属屑;磨损后期保持架铆钉失效后,RDS 轴承结构损伤造成滚珠磨损,传输齿轮箱 TGB 磁堵、 滑油碎屑监控系统 ODMS 会出现大量 M50 轴承材料金属屑,导致滑油滤旁通灯亮,机组通常需按检查单人工关车。

    2019 年 5 月 17 日,厂家发布 SB72-0222 R7,要求对 TGB 回油滤进行重复检查;在南航、东航和厦航前期探索的基础上,厂家在该版本 SB 中引入对 RDS 轴承的孔探检查,以确认轴承保持架的变色、磨损情况。对于该项检查措 施,FAA 和 EASA 分别于 6 月 7 日和 5 月 24 日发布 AD。同时,厂家发布 SB 72-0258、SB 72-0271,对 RDS 轴承的重新设计,一方面是改善轴承保持架和轴承内滚道之间的油膜建立,将轴承内滚道的润滑方式由 4 个凹槽改为传统轴承的 8 个小孔,增强对内滚道的直接滑油供给,同时增加保持架的宽度,加强支撑的同时减小应力;另一方面,通过改进 RDS 分流器和滑油喷嘴,加大对 RDS 轴承的滑油供给。通过相同极限条件下的台架试验,与老构型轴承相比, 新构型轴承保持架未出现变色、磨损的问题。

    虽然随着波音 737MAX 飞机的停飞,该机型装配的 LEAP -1B 发动机也 停止运行,但是当波音737MAX 恢复运行后,其发动机问题将更为敏感和重要, 因此对于 LEAP -1B 发动机问题和缺陷的跟踪、改进仍需进行。

    总结

    从统计数据来看,国内民航业仍将保持高速发展的态势,机队规模也会持续不断增长。在航空器和发动机的运行过程中,不可避免地会出现各种问题,新型号发动机的引进也将带来新的故障,其在运行中显现的设计制造缺陷问题亟需解决。后续将持续关注 PW1100G、LEAP -1B 发动机等新型号发动机,跟踪相关问题的解决措施和改进方案,保障国内民用航空的飞行安全和持续健康发展。

    王志立 / 中国民航科学技术研究院


 
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本文链接地址:2019年国内民航发动机运行情况及典型技术问题分析(2)